钢铁中频炉谐波治理与节能案例
一、项目简介
鞍山某钢铁有限公司是大型生产企业,公司专业生产多品种的不锈钢榜、线型材,炼钢年设计产能30万吨,轧钢年设计产能45万吨,年产值逾60亿元。公司职工1000余人,厂区建筑面积6万多平方米。
二、电网状况及用电设备
(1)1#变压器容量为16000KVA,变比为35KV/10KV,下带负载为2台7200KVA中频炉变和一台1800KVA加热炉变,中频炉运行产生的特征谐波以11、13次为主,滤波装置接入10KV母线。
(2)4#变压器容量为20000KVA,变比为35KV/10KV,主要负载为10KV母线侧2台8000KVA中频炉变和总功率为4200KW直流轧机,滤波装置接入10KV母线。
三、投资效果分析
1、总投资:本项目分2段实施,分别为1#变、4#变。本案列仅讨论1#变,1#变谐波滤除及无功补偿装置总投资54万元。
2、谐波治理及无功补偿效果
滤波装置投入后,系统10KV侧谐波电压畸变率由10.5%降到了3.85%,谐波电流畸变率也由10.20%降到了7.1%,各次谐波均在国标允许值以内。系统功率因数也从0.827提升到了0.99,滤波装置投入后,系统消耗的总无功功率减少了4800Kvar。
3、节电效果
(1)线路频率损后的节电
设钢厂1#主变最大负荷全年耗电时间为3000小时(τ),线路电能损耗于传输电能比为0.03以δ表示.则,补偿后的全年节电量:
△WL=SL*cosφ1*δ*τ*{1-[cosφ1/cosφ2]2}=0.8×16000×0.827×0.03×3000×[1-(0.827/0.99)]≈288000(kw·h)
注:0.8为主变负荷率
(2)补偿后变压器全年节电量:
△WT=△Pd*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=240×{(0.8×16000)/16000}2×3000×0.30218≈140000(kw·h),式中Pd为变压器短路损耗,为240KW
(3)补偿投入后的全年总的节电效果:
△W=△WL+△WT=288000+140000=428000(kw·h)=428000x0.58元=24.8万元
式中:电费按0.58元/度,负荷1年工作时间为3000小时
(4)力率电费的节约:
根据吉林地区的电费计价方式,用户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前用户系统的功率因数为0.827,则功率因数罚款力率为+3.5%。)
力率罚款电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=10500*3000*0.58*3.5%=64万元
因无功补偿装置投入后,系统功率因数达到了功率因数考核点0.99以上,故不会再产生功率因数罚款电费,反而还会有部分电费奖励。
力率奖励电费=有功电费*力率=有功功率*全年工作小时*电费单价*力率=10500*3000*0.58*0.75%=13.7万元
(5)合计全年节约电费:24.8+64+13.7=102.5万元
4、投资回收期
投资回收期约为:54/102.5≈6个月
四、结论
通过投资谐波治理设备,(1)有效抑制了谐波,改善了用户用电质量,提高了用户用电设备的使用寿命;同时,减少了谐波对电网的冲击,有效治理了谐波污染,在节能减排过程中,取得重大社会效益;(2)由于投入的设备具有一定的节能效果,以及通过无功补偿,提高了功率因数,全年节电效益明显,仅节电一项,可使投资在6个月内得以回收。投资效益显著。