工程业绩

即墨某铸钢厂中频炉谐波治理

浏览次数: 日期:2015-12-23
1、 项目名称:
 
即墨某铸钢厂共安装三台中频炉变压器,单台容量为1150KVA,10KV/1250。该变压器次级为双线圈,每台变压器带两台5吨的中频炉。
滤波补偿装置分别安装在变压器的低压侧,分F5,F7,F11共3个支路。
 
2、 谐波测量结果及分析:
 
2.1无滤波器, 10KV进线
由测量结果可知,总进线的自然功率因数为0.74,电压总畸变率最大为9.0%,谐波电流主要集中在5次、7次、11次。
表1:中频炉生产时总进线的谐波电压测量结果
 
基波电压:
A相畸变率 (%)
B相畸变率 (%)
C相畸变率 (%)
9.86KV
8.6
8.4
9.0
 
表2:谐波电流测量结果
 
谐波 次 数
2
3
4
5
7
9
11
13
电流(A)
0
4.5
0
20.8
11.1
0
5.7
3.9
 
2.2投入滤波器后,10KV进线
由测量结果可知,该回路功率因素在0.97,电压总畸变率最大为3.2%
 
表3:滤波后总进线的谐波电压测量结果
 
基波电压:
A相畸变率 (%)
B相畸变率 (%)
C相畸变率 (%)
9.97KV
2.7
2.9
3.2
 
表4:滤波后总进线的谐波电流测量结果
 
谐波 次 数
2
3
4
5
7
9
11
13
电流(A)
0
2.2
0
5.2
2.6
0
1.8
0.9
 
3、 滤波器使用效果
 
3.1生产单位的收益:
 
(1)、相对增加变压器容量
通过动态滤波及无功补偿装置,可降低变压器的无功容量占有率,扩充变压器有功容量,充分发挥投资效率,减轻变压器长期超负荷的负担,延长变压器寿命,为企业创造了较大的效益。
 
(2)、使中频炉各相电流大大下降
功率因素从0. 74提高到目前0.97,进线电流从原来的159A降到136A,下降接近15%,其中无功电流大大减少,从而大大减少了有功损失,降低了变压器有功损失(铜损),变压器的损耗中的铜损和实际运行电流的平方成正比,所以电流的降低,变压器的有功损耗一定随之下降变压器铜损节省了电能。
 
(3)、消除力率电费
未投用滤波及补偿装置前功率因数平均为0.74左右,功率因数没有达到国家标准。功率因数0. 74时罚款比例为8%,通过安装我公司的动态滤波及补偿装置可消除力率电费。功率因数超过0.9,还会产生奖励电费。
 
(4)对生产过程及设备的改善
安装了我公司的滤波器后有效滤除了高次谐波,设备上原来功率元件及控制部分经常损坏,现安装至今未出现损坏,另外其它用电设备的使用寿命也会得到相应的延长;而运行电压升高及稳定的直接效果就是生产周期的缩短,效率提高15%,生产成本大大减少了。
 
3.2供电企业的收益:
 
(1) 滤除谐波,改善用电环境
中频炉设备中功率元件是电网中的主要谐波源,安装了滤波装置后就近吸收谐波,达到了清洁电网的作用。
 
(2)改善电压质量
在线路中电压损失△U的计算如下:
△U=(P*R+Q*X)/1000U
由上式可见,当线路中的无功功率Q减少以后,电压损失△U也就减少了。从而稳定了线路电压,提高电压质量。
 
(3)减少线路损耗
由于集肤效应,谐波会增大线路的阻值,这样大大增加了线路损耗,给供电企业造成了浪费。通过谐波治理,也给供电企业创造了经济效益。
 
4、结论
投入滤波器装置后,通过测量分析,有以下结论:
(1) 滤波效果明显,满足设计要求。
(2) 提高了系统的功率因素,节能效果显著。
(3) 运行稳定。
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